姚鳴,徐頌梅
(江蘇省電力科學(xué)研究院有限公司,江蘇南京210036)
摘 要:分析了影響鍋爐一次風(fēng)機(jī)及風(fēng)道系統(tǒng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要原因,并提出了相應(yīng)的解決方案。確認(rèn)一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行電耗偏高的主要原因是風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行效率較低及風(fēng)機(jī)選型裕量偏大,風(fēng)道系統(tǒng)振動(dòng)的主要原因是風(fēng)機(jī)葉片入口氣流發(fā)生旋轉(zhuǎn)失速和風(fēng)機(jī)入口集流器內(nèi)部存在中心誘導(dǎo)渦流所致。預(yù)計(jì)解決方案實(shí)施后,鍋爐風(fēng)道振動(dòng)幅值和風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流將顯著下降,制粉系統(tǒng)通風(fēng)電耗也將隨之下降,節(jié)電效益相當(dāng)可觀。
關(guān)鍵詞:風(fēng)機(jī);風(fēng)道系統(tǒng);安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
中圖分類號(hào):TK223.26文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B文章編號(hào):1001—9529(2003)08—0054—03
蘇州工業(yè)園區(qū)華能發(fā)電有限公司2號(hào)爐是上海鍋爐廠設(shè)計(jì)制造的SG一1025/18.3-M845型亞臨界強(qiáng)制循環(huán)燃煤鍋爐,配用5套HP一843型中速磨冷一次風(fēng)機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng)。一次風(fēng)機(jī)采用沈陽鼓風(fēng)機(jī)廠生產(chǎn)的G9—2×36No.
2號(hào)爐自投產(chǎn)后,一次風(fēng)道系統(tǒng)就一直存在著劇烈振動(dòng)現(xiàn)象,長(zhǎng)期強(qiáng)烈振動(dòng)導(dǎo)致風(fēng)道多處撕裂,同時(shí)由于一次風(fēng)機(jī)出力裕量偏大,在機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行工況下,風(fēng)機(jī)人口風(fēng)門開度僅為30~40,造成風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行效率較低,導(dǎo)致制粉系統(tǒng)通風(fēng)電耗偏高(約為20kW·h/t)。
1.風(fēng)機(jī)運(yùn)行特性與風(fēng)道振動(dòng)特性試驗(yàn)
為進(jìn)一步了解風(fēng)道系統(tǒng)振動(dòng)的具體原因和風(fēng)機(jī)的實(shí)際運(yùn)行特性,提高風(fēng)機(jī)及風(fēng)道系統(tǒng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平,進(jìn)行了風(fēng)機(jī)熱態(tài)特性試驗(yàn)和風(fēng)道系統(tǒng)的振動(dòng)特性測(cè)試,測(cè)試結(jié)果見表1~表2
2.試驗(yàn)結(jié)果分析與評(píng)價(jià)
2.1一次風(fēng)機(jī)熱態(tài)特性試驗(yàn)
(1)在風(fēng)機(jī)量大出力運(yùn)行工況下,實(shí)測(cè)A、B一次風(fēng)機(jī)風(fēng)量分別為28.61×

(2)在風(fēng)機(jī)最大出力運(yùn)行工況下,實(shí)測(cè)A、B一次風(fēng)機(jī)全壓效率分別為70.88和58.75%,平均全壓效率為64.82,尚未達(dá)到風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)效率(81)。
(3)在風(fēng)機(jī)正常出力運(yùn)行工況下,實(shí)測(cè)A、B一次風(fēng)機(jī)風(fēng)量分別為6.91×
(4)在風(fēng)機(jī)正常出力運(yùn)行工況下,實(shí)測(cè)A、B一次風(fēng)機(jī)全壓效率分別為23.16和45.78,平均全壓效率僅為34.47%,風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行效率較低是導(dǎo)致制粉系統(tǒng)通風(fēng)電耗偏高的主要原因。
(5)由試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,一次風(fēng)機(jī)出力裕量偏大。在機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行工況下,一次風(fēng)機(jī)入口
百葉窗風(fēng)門開度僅為30和38,風(fēng)機(jī)的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性較差。同時(shí),風(fēng)機(jī)長(zhǎng)期在低負(fù)荷工況下運(yùn)行也
會(huì)導(dǎo)致風(fēng)機(jī)內(nèi)部氣流脈動(dòng)增加,使風(fēng)機(jī)葉片長(zhǎng)期經(jīng)受氣流交變應(yīng)力的作用,影響到風(fēng)機(jī)運(yùn)行的安
全性。
(6)建議對(duì)風(fēng)機(jī)葉片直徑進(jìn)行切割處理,消除風(fēng)機(jī)過大的富裕量,以降低制粉系統(tǒng)的通風(fēng)電耗,提高風(fēng)機(jī)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平。依據(jù)機(jī)組的運(yùn)行情況,在機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行工況下(4臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行),磨煤機(jī)入口總風(fēng)量約為236.02t/h,取為250t/h??紤]到鍋爐燃用煤質(zhì)變化等原因,若5臺(tái)磨煤機(jī)同時(shí)運(yùn)行,則約需一次總風(fēng)量為312.5t/h,假定空預(yù)器一次風(fēng)漏風(fēng)率為30%,一次風(fēng)機(jī)裕量?jī)?chǔ)備系數(shù)為1.2,磨煤機(jī)進(jìn)口冷/熱風(fēng)分配份額為30%/70%,則所需一次總風(fēng)量約為487.5t/h,單臺(tái)一次風(fēng)機(jī)所需風(fēng)量為243.75t/h。風(fēng)機(jī)最大平均試驗(yàn)出力為299.43t/h,當(dāng)一次風(fēng)機(jī)最大出力降至243.75t/h時(shí),約需切割風(fēng)機(jī)葉片直徑

葉片直徑切割后,在入口風(fēng)門100%開度下,風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流下降
2.2 鍋爐風(fēng)道系統(tǒng)振動(dòng)特性試驗(yàn)
(1)振動(dòng)發(fā)生部位為風(fēng)機(jī)出口擴(kuò)壓管段及整個(gè)出口風(fēng)道,振動(dòng)最大部位為風(fēng)機(jī)出口擴(kuò)壓管段上部5號(hào)測(cè)點(diǎn)處,最大振動(dòng)幅值在2500цm以上。
(2)風(fēng)道振動(dòng)狀況與風(fēng)機(jī)入口風(fēng)門的開度有關(guān),當(dāng)風(fēng)機(jī)入口風(fēng)門開度<3O時(shí),風(fēng)道振動(dòng)劇烈;開度>309/5時(shí),風(fēng)道振動(dòng)幅值明顯下降。
(3)風(fēng)道管壁的主要振動(dòng)頻率為17Hz及其三倍頻51Hz,同時(shí)也存在62Hz頻率的振動(dòng)。
根據(jù)振動(dòng)特性試驗(yàn)結(jié)果,認(rèn)為鍋爐風(fēng)道的振動(dòng)主要是由于風(fēng)機(jī)葉片入口氣流發(fā)生旋轉(zhuǎn)失速引起的,同時(shí)風(fēng)機(jī)入口集流器內(nèi)部存在中心誘導(dǎo)渦流也是引發(fā)風(fēng)道系統(tǒng)振動(dòng)的一個(gè)重要原因。
(1)旋轉(zhuǎn)失速所引起的鍋爐風(fēng)道振動(dòng)主要發(fā)生在采用入口百葉窗調(diào)節(jié)的風(fēng)機(jī)上,振動(dòng)部位通常在風(fēng)機(jī)進(jìn)口風(fēng)箱和出口風(fēng)道上。當(dāng)風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)擋板開度在0~30時(shí),風(fēng)道振動(dòng)劇烈;擋板開度超過3O9/5時(shí),風(fēng)道振動(dòng)恢復(fù)正常值。振動(dòng)產(chǎn)生的壓力波脈動(dòng)頻率為風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速頻率的2/3或2/3的整數(shù)倍。
試驗(yàn)實(shí)測(cè)一次風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速為1496r/min,其工頻為24.933Hz,2/3倍工頻為16.622Hz,與試驗(yàn)振動(dòng)主頻率17Hz及其三倍頻51Hz基本相符。
(2)風(fēng)機(jī)入口集流器內(nèi)部存在中心誘導(dǎo)渦流所引發(fā)的鍋爐風(fēng)道振動(dòng)主要發(fā)生于采用進(jìn)口風(fēng)門調(diào)節(jié)的大型風(fēng)機(jī)上,振動(dòng)部位為風(fēng)機(jī)機(jī)殼及其出口管道。振動(dòng)現(xiàn)象僅發(fā)生于風(fēng)機(jī)中等負(fù)荷的情況下,即風(fēng)機(jī)入口風(fēng)門開度一般為3O~7O時(shí)發(fā)生,其中開度為5O時(shí)振動(dòng)最大,開度<3O或>7O時(shí),振動(dòng)明顯減弱,振動(dòng)產(chǎn)生的壓力波脈動(dòng)頻率為風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速頻率的2.5倍。
試驗(yàn)實(shí)測(cè)一次風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速為1496r/min,其二倍半頻率為62.333Hz,與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)的氣流脈動(dòng)頻率62Hz相吻合。
(1)在鍋爐啟動(dòng)初期,盡快開大風(fēng)機(jī)入口百葉窗擋板的開度,使風(fēng)機(jī)迅速超越失速區(qū)或低流量區(qū)域。如果風(fēng)機(jī)不可避免地在低流量工況下運(yùn)行時(shí),可采用風(fēng)機(jī)出口擋板進(jìn)行調(diào)節(jié)。
(2)將風(fēng)機(jī)入口百葉窗調(diào)節(jié)方式改為傘型導(dǎo)流器(或軸向?qū)Я髌?調(diào)節(jié)方式,并在風(fēng)機(jī)入口集流器內(nèi)部加裝葉片整流器。
(3)將風(fēng)機(jī)入口百葉窗調(diào)節(jié)方式改為變速調(diào)節(jié)方式,并在風(fēng)機(jī)入口集流器內(nèi)部加裝葉片整流器。
(4)對(duì)風(fēng)機(jī)葉輪進(jìn)行技術(shù)改造,選用失速區(qū)域較小的風(fēng)機(jī)葉輪。
3 幾點(diǎn)建議
(1)2號(hào)爐一次風(fēng)機(jī)出力裕量偏大,風(fēng)機(jī)長(zhǎng)期在低負(fù)荷工況下運(yùn)行不但經(jīng)濟(jì)性較差,同時(shí)也會(huì)使風(fēng)機(jī)內(nèi)部氣流脈動(dòng)增加,從而影響到風(fēng)機(jī)運(yùn)行的安全性。建議對(duì)一次風(fēng)機(jī)葉片直徑進(jìn)行切割處理,經(jīng)計(jì)算約需切割風(fēng)機(jī)葉片直徑
在進(jìn)行風(fēng)機(jī)葉片直徑切割時(shí),應(yīng)特別注意保證葉片出口安裝角不變,只切割風(fēng)機(jī)葉片,保留風(fēng)機(jī)葉輪前盤和中盤,以加強(qiáng)前/中盤對(duì)風(fēng)機(jī)葉片出口氣流的引導(dǎo)作用。
(2)風(fēng)機(jī)葉片入口氣流旋轉(zhuǎn)失速和風(fēng)機(jī)入口集流器內(nèi)部存在的中心誘導(dǎo)渦流是引發(fā)鍋爐風(fēng)道振動(dòng)的主要原因,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況采取改變風(fēng)機(jī)出力調(diào)節(jié)方式、在風(fēng)機(jī)入口集流器內(nèi)部加裝葉片整流器或?qū)︼L(fēng)機(jī)葉輪進(jìn)行技術(shù)改造等措施。
(3)風(fēng)機(jī)葉片入口氣流旋轉(zhuǎn)失速,不僅使葉片的空氣動(dòng)力性能發(fā)生惡化,同時(shí)還會(huì)使風(fēng)機(jī)各葉片受到循環(huán)交變應(yīng)力的作用,極易發(fā)生葉片疲勞損壞,造成飛車事故,因此風(fēng)機(jī)不允許在失速工況下長(zhǎng)期運(yùn)行。
(4)風(fēng)機(jī)入口集流器是風(fēng)機(jī)設(shè)備的一個(gè)重要組成部分,集流器的空氣動(dòng)力狀況直接關(guān)系到風(fēng)機(jī)葉輪入口處的速度場(chǎng)分布,集流器本身的流動(dòng)阻力損失更是直接影響到風(fēng)機(jī)的有效壓頭。因此,集流器工作情況的好壞直接關(guān)系到風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀況,對(duì)風(fēng)機(jī)的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性有較大的影響。
(5)加裝葉片整流器是消除風(fēng)機(jī)入口集流器內(nèi)部中心誘導(dǎo)渦流的一個(gè)行之有效的方法,不僅可以徹底消除由于風(fēng)機(jī)入口集流器內(nèi)部存在的中心誘導(dǎo)渦流所引發(fā)的鍋爐風(fēng)道振動(dòng),而且還可以改善風(fēng)機(jī)葉輪的進(jìn)氣條件,降低氣體在集流器內(nèi)部的流動(dòng)阻力損失,并使風(fēng)機(jī)的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性得到
進(jìn)一步提高。
(6)目前國(guó)內(nèi)有許多風(fēng)機(jī)由于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面的原因,風(fēng)機(jī)入口集流器內(nèi)部存在較大的渦流區(qū),雖然該渦流脈動(dòng)未引起鍋爐風(fēng)道的振動(dòng),但對(duì)風(fēng)機(jī)設(shè)備的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行影響較大,因此對(duì)人口風(fēng)門調(diào)節(jié)的離心風(fēng)機(jī)也可以采用加裝葉片整流器的方法來改善風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀況,提高風(fēng)機(jī)整體的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平。
參考文獻(xiàn):
[1]
[2]楊佐林.鍋爐附屬設(shè)備啟動(dòng)調(diào)試EM].北京:水利電力出版社,1990.
作者簡(jiǎn)介:姚鳴(1969一),男,高級(jí)工程師,從事電站鍋爐輛機(jī)的節(jié)能技術(shù)研究及設(shè)備改造工作。
網(wǎng)上轉(zhuǎn)載



